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數控機床編碼器的誤差分析與診斷

編輯:小伍    發布時間:2023-01-11 09:35:05

摘要:作為檢測元件,脈沖編碼器在發生故障時直接影響數控機床的定位精度。編碼器最常見的故障主要如下:@編碼器損壞。編碼器中的組件性能故障。3-編碼器組件有故障或松動@連接編碼器的電纜有故障,例如短路、斷路、接觸不良和屏蔽不良。編碼器的內部組件被污染。
數控機床編碼器的誤差分析與診斷

編碼器是一種旋轉式脈沖編碼器,是數控機床上廣泛使用的位置檢測裝置。編碼器故障與同一服務器系統的故障交織在一起,故障排除非常困難。在研究之后,總結了編碼器的五種典型誤差,并描述了誤差分析和診斷的過程。

檢測裝置是半閉環和閉環協同服務系統的重要組成部分。其功能是檢測致動器的位置和速度,執行信號處理并發送反饋信號,以形成半閉環和閉環控制。脈沖編碼器是一種能將機械旋轉角轉換為脈沖的角動量編碼器。有兩種類型:增量型和絕對型,可以測量角位移和速度。它是半閉環控制數控機床上廣泛使用的位置檢測裝置。

數控機床編碼器的誤差分析與診斷

作為檢測元件,脈沖編碼器在發生故障時直接影響數控機床的定位精度。編碼器最常見的故障主要如下:@編碼器損壞。編碼器中的組件性能故障。3-編碼器組件有故障或松動@連接編碼器的電纜有故障,例如短路、斷路、接觸不良和屏蔽不良。編碼器的內部組件被污染。

通過幾個例子對此進行了分析。

編碼器損壞


(1) 故障設備KMC-3000SD龍門加工中心,FANUC 16i-M CNC系統。

(2) 故障現象Z軸移動時偶爾會出現警報,表明實際位置與命令不匹配。

(3) 故障診斷基于報警信息。考慮到門戶編輯中心剛剛安裝調試完畢,可能是接觸不良所致。仔細檢查電纜和插座的連接,未發現異常。經過仔細檢查,發現Z軸編碼器的外殼因碰撞而變形,因此懷疑編碼器損壞。

(4) 故障排除更換新編碼器后,故障已修復。

編碼器內部組件性能故障


(1) 故障設備Rui DIIXI CNC機床

(2) 故障現象數字顯示不規則閃爍,機床無法正常工作。

單擊是保存系統配置文件。系統可以根據您選擇的后處理文件處理NC程序代碼。

3.小結

數控編程軟件需要編輯和設置后處理文件。然而,正常用戶往往忽略這一點,在每次生成后都會更改NC程序,這不僅浪費時間,而且容易出錯和發生意外。本文對MasterCAD軟件的后處理文件進行了修改,以期對相關人員進行教育。

(3) 故障排除編碼器是一個絕對位置檢測設備,它有兩個碼盤:粗碼盤和細碼盤。粗編碼器用于檢測機床坐標位置顯示器上顯示的坐標的dm和cm位,而細編碼器可以顯示坐標的mm位和0.1mm位。機床報警信息后,檢查報警說明。消除不良連接后,確認編碼器的內部組件有故障。經過分析,對應于16個代碼通道的磁阻狀態的工作頻率非常高。機床應用一定時間后,磁阻狀態的使用壽命結束,導致其輸出電壓經常偏離正常值,從而導致輸出邏輯故障(4)故障排除拆除編碼器,替換16個代碼通道的磁阻狀態并消除誤差。

編碼器裝配故障


(1) 故障設備配備FANUC OT-A2系統的數控車床。

(2) 因此,當加工端面時,在加工端面時表面上會出現周期波。

(3) 故障排除數控車床端面加工時,表面產生振動線的原因很多。在機械方面,例如刀具、主軸和其他部件的安裝不良,以及機床的精度不足,這些都會導致上述問題。然而,機床定期出現并有一定的規則。根據一般情況,應該是主軸的位置檢測系統。然而,在仔細檢查機床主軸的所有部件后,沒有發現任何故障。確保振動模式與X軸的主軸傾角相對應,以便在維護期間再次檢查X軸。機床的機械傳動結構是伺服電機和滾珠絲杠由同步同步帶連接,位置反饋編碼器采用單獨布置。通過檢查發現,可拆卸X軸編碼器的安裝位置與導螺桿不同心,存在偏心問題,即:,編碼器軸線和導螺桿中心不在同一條線上,這導致編碼器在X軸運動期間旋轉不均勻,并反映在處理中,這是周期性波動。

(4) 故障排除重新安裝和調整編碼器后,故障得到解決。

屏蔽線不良故障


(1) 故障設備配有FAGOR 8030數控系統的立式加工中心。

(2) 故障現象當您返回參考點時,參考點的位置不穩定,并且參考點的定位精度較差。

(3) 故障診斷通過檢查,機床通常以手動模式工作,參考點延遲速度和位置環路增益設置正確,傳感器+5V電壓正常,返回參考點的動作過程正確。因此,可以預先確定誤差是由編碼器零脈沖的故障引起的。進一步調查顯示,軸編碼器連接電纜的屏蔽線已脫落。

(4) 故障排除重新連接網線后,參考點定位穩定,定位精度滿足原機床要求,誤差消除。

編碼器內部元器件被污染產生的故障


(1) 故障設備是帶有DYNAPATH 20M系統的數控銑床。

(2) 誤差現象加工零件時,Y方向加工尺寸與編程尺寸之間存在較大誤差,誤差值與Y軸的移動距離成正比。距離越長,誤差越大。

(3) 為了進一步確認故障原因,在維護期間仔細測量了機床Y軸的定位精度。測量后發現,機床的Y軸在每個斜面上的實際移動距離將偏離約0.1mm,并且存在固定規則。根據誤差現象,機床出現上述問題的原因似乎與系統的參數設置有關,即,系統的命令乘法器、檢測乘法器、反饋脈沖數等的參數設置誤差,因為機器參數存儲在EPROM存儲器中。對機床Y軸運動的進一步觀察和測量表明,當機床的Y軸伺服電機以固定角度運動時,發生撞擊動作。在無沖擊范圍內,測量的實際移動距離與命令值相對應。根據上述現象,暫時確定誤差的原因與位置檢測系統有關。由于機床使用半閉環系統,因此在維護期間,伺服電機的內置編碼器被移除以進行檢查。

考慮到更換編碼器的成本和時間,在維護期間,使用酒精仔細清潔編碼器,以去除軸承潤滑脂熔化造成的黑色污漬。重新安裝編碼器后,機床可以正常工作,Y軸的影響消失,精度恢復,誤差消除。

數控機床編碼器的誤差分析與診斷總結


編碼器是數控機床的重要組成部分,直接影響和反映數控機床的精度。在安裝、調試和維護過程中應特別注意。

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